湿粘原煤筛分中的堵孔问题长期制约燃煤企业生产效率。达道机械创新研发的宁夏滚轴筛自清洁方案,经多家电厂实测验证,有效解决高水分原煤(含水率≤18%)筛分瓶颈,保障连续稳定运行。
技术核心:三重防堵设计
1.非对称筛片布局
交错式筛片产生剪切力,剥离粘附煤粉
某热电厂实测:堵孔频率从日均3次降至每周1次
2.弹性自清结构
专 利型弹性梳齿装置,运行时自动清理筛缝
对比传统筛机:筛面粘煤量减少90%
3.变频调速系统
5-25rpm无级调速,适应煤质变化
东北某电厂数据:处理含水率22%的原煤时,通过率仍达95%
行业应用实效
案例1:华能集团某电厂(2024年改造)
✓ 筛分效率:82% → 96%
✓ 月均堵孔停机:12小时 → 1.5小时
✓ 年维护成本下降18万元
案例2:晋陕蒙交界煤矿筛选系统
✓ 连续运行记录:32天零堵孔
✓ 吨煤电耗降低0.18kWh
方案实施价值
1.生产保障
适应雨季高湿度工况(实测空气湿度90%环境)
筛轴抗扭强度提升40%,无断轴风险
2.经济效益
减少人工清堵成本:3人/班次 → 无需专职清堵
延长筛体寿命:耐磨合金筛轴使用周期超3万小时
技术服务支持
达道机械提供:
✓ 免费煤样试筛:7天内提交适配性报告
✓ 改造零停产方案:旧筛置换新机8小时完成
✓ 远程监测系统:实时预警堵料风险